您所在的位置:首页 > 客户案例

改变开发思路推进油井增油提效

来源:客户案例    发布时间:2024-10-09 17:34:57

  日前,在单10块两口多层合采新井日产值未完成预期方针后,胜利油田滨南采油厂及时改变开发思路,优选该区块单10-斜174井进行单层挖掘,含水率清楚明了地下降,日产油大幅添加。

  这是该厂探究推广单井采单层开发见到实效的典型事例之一。本年二季度以来,针对油井多层合采构成高含水或低液低产然后限制效益开发的问题,滨南采油厂精密挖潜,优选油井进行单层开发,完成原油含水率降、产值升、效益增。到现在,该厂累计施行单井采单层26口井,均匀单井日产油量显着高于多层合采,前8个月出产原油130.86万吨,超计划运转。

  为完善单家寺稠油油田单10块馆陶组的井网,从上一年6月起,滨南采油厂在这里布置新井28口,先期投产的2口新井采纳多层合采方法开发,但由于含水率高,日产值均未完成预期方针。

  “这并非个例。高含水是一种现象,更是一种假象。”该厂地质研究所副所长战菲说,取芯井材料及很多实践证明,油藏的各个层之间有储层浸透性、原油黏度、地层能量和含水等四大层间差异,多层合采井并不能实在表现油层含水状况,一口井高含水往往是一个层高含水,而不是一切层都高含水。

  在该理念指导下,滨南采油厂在单10-斜174井开发中,优选水淹程度最小、剩下油最多的小层,对其进行单层开发,配套复合工艺办法,开井后日产液量、日产油量均超预期方针,含水率大幅度下降,作用十分显着。现在,该厂已逐步完善单10块新井投产单层开发技能系统,完成了油井产能高、建产时间短、投产费用降的全面晋级。

  到9月9日,滨南采油厂稠油新井施行单井采单层12口,均匀单井日产油显着进步,含水率下降19%;稠油办法井施行单井采单层7口,均匀单井日增油3.5吨,含水率下降14%。

  “这一理念相同适用于稀油油藏。”该厂地质研究所副所长王云祥介绍,稀油采纳灌水开发方法,因各个层之间浸透性差异较大,经过多年挖掘,注入水已沿着浸透性好的储层构成固定流线;浸透性差的层,因很少有水流过去,得不到有用挖掘,“主力层”潜力已不大,“非主力层”却还没出大力,开发潜力大。像浸透性差异相同,各层之间的原油黏度、地层能量和含水差异也会引起彼此搅扰,呈现“1+1<2”的状况。

  为此,滨南采油厂紧紧围绕高含水潜力知道的“五个不等于”进行精密挖潜,即区块高含水不等于每个部位都高含水、单元高含水不等于每口油井都高含水、油井高含水不等于每个层都高含水、油层高含水不等于每个韵律层都高含水、一个方向高含水不等于每个方向都高含水。

  以往,尚店油田尚9-斜232井一起挖掘4个小层,含水率高,日产油少。该厂经过对测井材料做地质工艺一体化剖析,封堵出水层,单采剩下油富集、浸透率相对较好的层。施行后,该井日产液量、日产油量均大幅度的进步,含水率显着下降。

  到9月9日,滨南采油厂稀油新井施行单井采单层6口,累计增油2651吨;稀油办法井已施行单井采单层22口,累计增油2411吨。